پیاده سازی روش کنترل غیرخطی مود لغزشی جهت کنترل لغزش لکوموتیو

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 214

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEMCONF04_023

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در فرآیند ترمزگیری، اعمال فشار ترمزی بیش از حد در شرایطی که چسبندگی بین چرخ و ریل اتفاق بیافتد، موجب سر خوردن چرخ ها بر روی ریل میشود. این پدیده سبب سایش شدید چرخ ها و ایجاد نواحی تخت و صاف در سطح تماس چرخ و ریل میگردد. امروزه جهت پیشگیری از بروز چنین پدیده های نامطلوبی، اغلب لکوموتیوهای جدید مجهز به سیستم کنترل لغزش میباشند که با تشخیص سر خوردگی، فشار ترمزی را کنترل مینمایند. هدف از بکارگیری این سیستم جلوگیری از کاهش قابل توجه ضریب چسبندگی در سطح تماس چرخ و ریل در حین فرآیند ترمزگیری و افزایش راندمان ترمزگیری در بالاترین حد میباشد. در این پژوهش سیستم کنترل لغزش لکوموتیو دیزل الکتریک ایران سفیر با بهره گیری از مدلهای نیروی چسبندگی استاتیکی و دینامیکی تحلیل و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل شده از شبیه سازی انجام شده تاثیر استفاده از کنترلر را در حضور مدلهای نیروهای چسبندگی نمایش داده و عملکرد کنترلر مود لغزشی را تائید مینمایند.

نویسندگان

محمدامین قماشی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالیدن طوسی

رضا کاظمی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالیدن طوسی

هادی سازگار

استادیار، پژوهشکده مکانیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران