مطالعه عددی تاثیر خنک کاری لایه ای با یک سوراخ بر روی پره یک توربین گاز
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEROSPACE16_080
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
در این تحقیق، شبیه سازی سه بعدی خنک کاری لایهای روی تیغهی توربین C3X در سطح مکش با یک سوراخ، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوینت انجام شد. برای شبیه سازی آشفتگی از رهیافت RANS با مدل آشفتگی DEOH]5HDOLİ-k و تابع دیواره تقویت شده ( Wall EnhancedFunction (استفاده شده است. هدف از این تحقیق، به دست آوردن پارامترهای مهم جریانی (از قبیل نسبت دمش، نسبت مومنتوم و نسبت چگالی جت به جریان جانبی و نیز عوامل هندسی همچون ابعاد سوراخ) بهگونهای است که با کمترین مقدار جریان خنککننده بهترین حفاظت سطح را در مقابل دمای بالای جریان اصلی داشته باشیم. از دستاوردها و نوآوری های این تحقیق می توان به تعیین قطر بهینه سوراخ روی سطح و راندمان آن در انتقال حرارت سطح جامد، اشاره نمود. . نتایج در چهار نسبت آشفتگی شدت دو در و 1/4 و 1/0 ،0/7 ،0/5 (M = ȡFXF/ȡX) دمشکم (02/0 (%و زیاد (12 (%استخراج شد. شدت آشفتگی زیاد تاثیر دوگانه بر ضریب اثر خنککاری لایهای دارد. نسبت چگالی جریان خنککننده به جریان اصلی حدود 2 فرض شده است. برای شبیهسازی بهتر جریان جت، طول ورودی جت به اندازه حدود 5/4-5/3 برابر قطر سوراخ نیز به هندسه اضافه شد تا جریان در خروجی جت به شرایط واقعی نزدیکتر باشد.
کلیدواژه ها:
خنک کاری لایه ای- رهیافت شبیه سازی RANS -مدل آشفتگی ε-k - نسبت دمش- شدت آشفتگی
نویسندگان
متین حاتمی خراسانی
کارشناسی ارشدمهندسی هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علی باقرنژاد
استادیارعضوهییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار