بررسی تجربی تخلیه جت مافوق صوت در جریان آزاد

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,321

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE07_404

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1387

چکیده مقاله:

به منظور بررسی صحت سرعت جریان خروجی جت مافوق صوت با عدد ماخ طراحی 2/5 و همچنین تأثیر اغتشاش گیر و متعلقات درون نازل، اندازه گیری های دقیق فشار در حالات مختلف در دهانه خروجی نازل با استفاده از پراب مناسبی انجام شده است. افزون بر این، کیفیت جریان خروجی از نازل با کمک سیستم سایه نگار برای فشارهای کل ۳ تا ۲۰ بار آشکارسازی شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عدد ماخ خروجی نازل در حالت با لانه زنبوری و پخش کننده و به ویژه در فشارهای بالاتر از ۷ بار با عدد ماخ طراحی نازل مطابقت خوبی دارد.

کلیدواژه ها:

نازل - جت مافوق صوت - آشکارسازی جریان - سیستم سایه نگار - اندازه گیری فشار

نویسندگان

محمد طیبی رهنی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

محمد معتضدی

کارشناس ارشد هوافضا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • . معتضدی، محمد، و بهفرشاد، قاسم، بررسی و مشاهده رفتار ...
  • .، 'Computational and Experimental Assessment of Jets in Cross flow', ...
  • . Margason, R.J., *Fifty Years of Jet in Cross Flow ...
  • .Kamotani, Y., and Greber, I., *Experiments On a Turbulent Jet ...
  • .Houghton, E.L., and Carpenter, P.W., *Aerodynamics for Engineering Students, 5" ...
  • .Page, R.H., _ Separation in Nozzles, Journal of the Aerospace ...
  • .Arens, M., ،The Shock Position in Overexpanded Nozzles, ' Journal ...
  • نمایش کامل مراجع