طراحی و مقایسه ی عملکرد سه روش کنترلی pole placement – LQR – Adaptive Back Stepping برای کنترل سیستم یاتاقان مغناطیسی فعال
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی برق
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 907
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICELE01_300
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله سه روش جایابی قطب ، LQR و ABS برای کنترل مدل خطی سیستم یاتاقان مغناطیسی فعال ارائه شده است. در هر سه روش، میزان خطا در اطراف نقطه ی کار و در حظور اغتشاشات نامعین بیرونی اندازه گیری می شود و نشان می دهیم که یاتاقان مغناطیسی حول نقطه ی کار خود پایدار مجانبی است. نتایج به کمک نرم افزار سیمولینک متلب شبیه سازی و با هم مقایسه می شوند، در پایان یکی از این سه روش به عنوان روش کارآمدتر پیشنهاد می شود. شبیه سازی ها به خوبی کارآمدی این روش های کنترلی را در حظور اغتشاشات خارجی نشان می دهند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد ضیغمی
دانشجوی کارشناسی ارشد برق-کنترل دانشگاه آزاد دماوند
زهرا محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد برق-کنترل، دانشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :