کاهش نوسانات سیگنال کنترل ربات زیرآبی مسیریاب با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی درجه بالای مستقل از مدل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 206

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEEJ-2-1_005

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1403

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه دینامیک ربات زیرآبی به شدت غیرخطی و وابسته می باشد و همچنین ناشناخته بودن محیط زیرآب از نظر جریانات زیرآبی، کنترل حرکت ربات زیرآبی مسیریاب در زیر آب، با چالش فراوان همراه است. کنترل کننده مود لغزشی کلاسیک یک روش کنترلی با عملکرد خوب در سیستم های ردیاب با دینامیک غیرخطی محسوب می شود. از برجسته ترین ویژگی کنترل کننده مودلغزشی خاصیت مقاومت پذیری بالای آن است. ولی از مشکلات این روش کنترل، وجود نوسانات با فرکانس بالا در سیگنال کنترل آن به علت پدیده چترینگ است.که باعث کاهش طول عمر و خراب شدن محرکها میشود. لذا در این تحقیق برای کاهش نوسانات سیگنال کنترل اعمالی به تراسترهای ربات یک سیستم کنترل مود لغزشی درجه بالای مستقل از مدل ارائه می شود و در پایان عملکرد کنترل کننده پیشنهادی روی یک ربات زیرآبی مسیریاب شبیه سازی می شود. وعملکرد کنترل کننده پیشنهادی با کنترل کننده مود لغزشی استاندارد مقایسه میشود.

کلیدواژه ها:

ROV ، کنترل موقعیت ، مود لغزشی درجه بالا ، تراستر

نویسندگان

سید مصطفی حسینی

مربی، گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران

ابوالفضل میقانی نژاد

مربی، گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران