طراحی کنترل کننده غیرخطی مقاوم برای عملگر گام یک توربین بادی ۲ مگاوات

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 202

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED09_048

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله از یک روش نوین کنترل مود لغزشی جهت طراحی سیستم کنترلی برای موتور القایی در توربین بادی که نیاز به کنترل زمان حقیقی (بلادرنگ ) است ، ارائه می شود. این رویکرد شامل یک بهره سوئیچینگ وابسته به خطا است که عملکرد سیستم را با بهبود پاسخ گذرا و کاهش چترینگ ، ارتقا می بخشد. بهره سوئیچینگ با استفاده از یک تابع ساده تعیین می گردد و فرآیند محاسباتی بالایی را شامل نمی شود؛ که برای کاربردهای زمان حقیقی مناسب است . همچنین یک جریان کنترلر بر مبنای سیستم کنترلی مود لغزشی ارائه می شود که باعث عملکرد مناسب و سریع جریان های استاتور برای ردیابی سیگنال های مرجع خود می گردد. شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب ۱ انجام و نتایج به دست آمده صحت عملکرد و استحکام بالای سیستم را نسبت به انواع عدم قطعیت ها از قبیل تغییرات پارامترهای الکتریکی و اغتشاشات خارجی نمایش می دهد.

نویسندگان

حسین نفیسی

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گرگان ، ایران

پویا یزدان پناه

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

زهرا عطاری

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران تهران ، ایران

دانیال ابراهیمی

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران ساری، ایران