طراحی کنترل کننده غیرخطی مقاوم برای عملگر گام یک توربین بادی ۲ مگاوات
محل انتشار: نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 202
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CIRED09_048
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401
چکیده مقاله:
در این مقاله از یک روش نوین کنترل مود لغزشی جهت طراحی سیستم کنترلی برای موتور القایی در توربین بادی که نیاز به کنترل زمان حقیقی (بلادرنگ ) است ، ارائه می شود. این رویکرد شامل یک بهره سوئیچینگ وابسته به خطا است که عملکرد سیستم را با بهبود پاسخ گذرا و کاهش چترینگ ، ارتقا می بخشد. بهره سوئیچینگ با استفاده از یک تابع ساده تعیین می گردد و فرآیند محاسباتی بالایی را شامل نمی شود؛ که برای کاربردهای زمان حقیقی مناسب است . همچنین یک جریان کنترلر بر مبنای سیستم کنترلی مود لغزشی ارائه می شود که باعث عملکرد مناسب و سریع جریان های استاتور برای ردیابی سیگنال های مرجع خود می گردد. شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب ۱ انجام و نتایج به دست آمده صحت عملکرد و استحکام بالای سیستم را نسبت به انواع عدم قطعیت ها از قبیل تغییرات پارامترهای الکتریکی و اغتشاشات خارجی نمایش می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین نفیسی
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گرگان ، ایران
پویا یزدان پناه
دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران
زهرا عطاری
دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران تهران ، ایران
دانیال ابراهیمی
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران ساری، ایران