بهبود سیستم کنترل پیش رانش قطار مغناطیسی مگلو با استفاده از کنترلر SMCPID

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECCIRD02_061

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله دینامیک و سیستم کنترل یک بوژی قطار مگلو ترنسرپید در تعلیق و پیشرانش مورد نظر قرار می گیرد. با استخراجمعادلات نیروهای وارد بر بوژی شامل وزن و نیروهای الکترومغناطیسی، مدل سازی دینامیک غیرخطی یک بوژی با 4 درجه آزادی انجام می شودکه شامل دینامیک تعلیق و پیشرانش می باشد. از دینامیک قطار در هدایت به منظور ساده سازی معادلات صرف نظر شده است. در این راستا، بابیان دستگاه های مختصات و روابط سینماتیکی و دینامیکی بین آن ها مدلسازی دینامیکی استخراج می شود. سپس یک مدل دقیق از عملگرهایمغناطیسی بوژی و موتور خطی مورد استفاده ارائه می شود. با استفاده از مدل بوژی، نمودار حلقه باز سیستم بررسی می گردد و یک یک کنترل کننده ترکیبی PID و مد لغزشی (SMCPID) مناسب جهت ردیابی ورودی مرجع موردنظر، حذف اغتشاش خارجی و در حالتی کهسنسورهای اندازه گیری دارای نویز هستند مطرح می شود. در پروفیل سرعت سرعت قطار از صفر در طی 92 ثانیه به سرعت 581 کیلومتر برساعت می رسد و برای 5 ثانیه ثابت مانده و سپس در 167 ثانیه مجددا به مقدار صفر کاهش می یابد. درنهایت رفتار سیستم و صحت عملکردکنترل کننده با شبیه سازی نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

قطار مگ لو ، مدل سازی وابسته تعلیق و پیشارانش ، ردی اابی ورودی مرجا ، سیسات م ناپای ادار ، حااف اغتشاار خاار جی ، کنترل کننده SMCPID

نویسندگان

محمد اسفندیاری

دانشگاه علم و صنعت