کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش برگشت به عقب کوادروتور با حذف اثراغتشاش بار و تخمین اینرسی به روش تطبیقی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TJEE-47-2_038

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

کوادروتور یک جسم معلق در فضا با شش درجه آزادی میباشد. هدف از این مقاله ردیابی مسیر ایده آل و کنترل کوادروتور در حضور اغتشاش بار با فرض نامعین بودن ماتریس اینرسی میباشد. کنترل و ردیابی مسیر ایده آل بر اساس روش مد سطح لغزش مبتنی بر روش برگشت به عقب صورت گرفته است. جهت حذف اثر اغتشاش بار ضریب جبران کنندهای در کنترل کننده ارتفاع در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه جرم تاثیر مستقیم بر روی اینرسیها میگذارد، دینامیک تخمین ضریب جبران ساز بار و پارامترهای اینرسی جهت کاهش اثر این اغتشاش و نامعینی با روش تطبیقی مبتنی بر تیوری لیا پانوف محاسبه شده اند دراخرنتایج شبیه سازی جهت بررسی عملکرد کنترل کننده طراحی شده و مقاوم بودن آن دربرابراغتشاش بار ارایه شده است

نویسندگان

محسن وحدانی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان همدان ایران

مهدی خدابنده

استادیاردانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان همدان ایران