بررسی عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل ناکا0015
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PFCONF02_015
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396
چکیده مقاله:
در این تحقیق به بررسی نمونه دو بعدی ایرفویل ناکا 0015 پرداخته شدهاست پارامترهای اغتشاش ورودی و عدد رینولدز و همچنین زاویه حمله بر روی ضریب درگ و لیفت و فشار مورد بررسی قرار گرفته است افزایش درصد اغتشاش جریان ورودی موجب کاهش همگرایی شده و ناپایداری جریان را بیشتر می نماید که در زوایای بیشتر قابل مشاهده می باشد با افزایش زاویه حمله میزان ضریب درگ و لیفت افزایش یافته تا در نواحی نقطه واماندگی میزان ضریب لیفت کاهش یافته و درگ افزایش بیشتری می یابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اکبر کوهستانیان
دانشجوی موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
امیررضا معموری
عضو هیآت علمی موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :