استفاده از روش MOPSO در طراحی کنترلر هزینه کسری تهیه برای مبدل تصحیح ضریب توان
محل انتشار: ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 590
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEEE06_200
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394
چکیده مقاله:
هدف اصلی اینمقاله بهبود عملکرد یکسو کننده PFC است. در این یکسو کننده زمان رسیدن به پاسخ دینامیکی و THD جریان ورودی با یکدیگر در تضاد می باشند. از این رو برای طراحی کنترلر PI به کار رفته در روش کنترلی جریان غیر مستقیم این یکسو کننده، روش بهینه سازی چند هدفه MOPSO استفاده شده است. همچنین طراحی کنترلر PI به صورت مرتبه کسری صورت پذیرفته است. برنامه بهینه سازی، یک مجموعهاز ضرایب بهینه و نتایج مربوط به آنها را تحت عنوان سطح بهینه پارتو ارائه داده است. برای بررسی مسئله بهینه سازی، پاسخ دینامیکی به تغییرات در باز و ولتاژ مرجع و ولتاژ ورودی درنظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی ارائه شده توسط نرم افزار MATLAB صحت ضرایب بهینه پارتو را اثبات و نشان داده است که سطح پارتوی حاصل از طراحی کنترلر مرتبه کسری بیشتر نقاط سطح پارتوی حاصل از طراحی کنترلر مرتبه صحیح را مقلوب کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمیده ابوالحسنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :