بهبود عملکرد حرارتی پره توربین گازی با تغییر هندسه کانال خنک کاری ایرفویل

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME33_268

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1404

چکیده مقاله:

خنک سازی پره های داغ در توربین های گازی یک ضرورت اساسی است که به تامین عملکرد ایمن و افزایش عمر مفید آنها کمک می کند. یکی از روش های متداول برای دستیابی به این هدف، استفاده از خنک کاری داخلی است. در این روش، طراحی کانال ها و الگوهای هندسی درون پره های توربین تاثیر قابل توجهی بر کارایی سیستم خنک سازی دارد. این مقاله به بررسی و تحلیل پروفیل دما در سطح پره توربین گازی و مطالعه جریان سیال و توزیع انتقال حرارت پره توربین در طول فرایند خنک سازی داخلی، با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار Ansys Fluent و مدل سازی در نرم افزار Siemens NX می پردازد. همچنین، تاثیر استفاده از دنده ها بر عملکرد کانال های خنک کننده در مقایسه با کانال های بدون دنده مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق دستیابی به طراحی است که بتواند دمای میانگین را کاهش دهد و در نتیجه بهبود عملکرد و بهره وری انرژی را فراهم کند. درعین حال، این طراحی باید اطمینان حاصل کند که ساختار به اندازه کافی مقاوم و مستحکم باقی بماند. نتایج این مقاله حاکی از آن است که بهینه سازی کانال های خنک کننده به طور موثر دمای سطح پره های توربین را نسبت به پره های اولیه به میزان ۱۰.۲۸ درصد کاهش می دهد.

نویسندگان

امیر مهردار

کارشناس مهندسی و توسعه محصول، ریخته گری دقیق پارس، شاهرود

رضا ولی زاده

مدیر مهندسی و توسعه محصول، ریخته گری دقیق پارس، شاهرود

حسین نوری

کارشناس مهندسی و توسعه محصول، ریخته گری دقیق پارس، شاهرود