مطالعه عددی اثر تزریق جت صوتی مخالف از دماغه نوک پهن ، بر جریان آشفته مافوق صوت
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISME23_443
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1403
چکیده مقاله:
در مقاله حاضر، تاثیر تزریق جت از نقطه سکون یک دماغه کروی نوک پهن ، بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از یک کد عددی منبع باز توسعه یافته ، بررسی شده است . نتایج با استفاده از حل سه بعدی معادلات ناویر-استوکس و انرژی و گسسته سازی آنها بر روی یک شبکه با سازمان چند بلوکی ، بدست آمدهاند. مدل آشفتگی انتقال تنش برشی ، بمنظور شبیه سازی آشفتگی های موجود در میدان جریان، بکار گرفته شده است . نتایج حاصل با داده های تجربی و عددی موجود مقایسه شده اندکه حاکی از دقت قابل قبول کد عددی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تزریق جت ، پسای وارده بر دماغه را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. همچنین تحلیل میدان جریان بیانگر آنستکه ، شوک دوباره فشرده شده، عامل اصلی انتقال حرارت از بدنه می باشد که یک نسبت فشار تزریق بالا، می تواند در کاهش قدرت این شوک و در نتیجه کاهش گرمایش آیرودینامیکی ، موثر باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد حججی نجف آبادی
بنیاد توسعه فناوریهای هوا_فضا
مجتبی طحانی
دانشگاه تهران
آرش درتومیان
دانشگاه تهران
محمد صالحی فر
دانشگاه تهران