مطالعه عددی اثر تزریق جت صوتی مخالف از دماغه نوک پهن ، بر جریان آشفته مافوق صوت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME23_443

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1403

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر، تاثیر تزریق جت از نقطه سکون یک دماغه کروی نوک پهن ، بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از یک کد عددی منبع باز توسعه یافته ، بررسی شده است . نتایج با استفاده از حل سه بعدی معادلات ناویر-استوکس و انرژی و گسسته سازی آنها بر روی یک شبکه با سازمان چند بلوکی ، بدست آمدهاند. مدل آشفتگی انتقال تنش برشی ، بمنظور شبیه سازی آشفتگی های موجود در میدان جریان، بکار گرفته شده است . نتایج حاصل با داده های تجربی و عددی موجود مقایسه شده اندکه حاکی از دقت قابل قبول کد عددی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تزریق جت ، پسای وارده بر دماغه را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. همچنین تحلیل میدان جریان بیانگر آنستکه ، شوک دوباره فشرده شده، عامل اصلی انتقال حرارت از بدنه می باشد که یک نسبت فشار تزریق بالا، می تواند در کاهش قدرت این شوک و در نتیجه کاهش گرمایش آیرودینامیکی ، موثر باشد.

نویسندگان

محمد حججی نجف آبادی

بنیاد توسعه فناوریهای هوا_فضا

مجتبی طحانی

دانشگاه تهران

آرش درتومیان

دانشگاه تهران

محمد صالحی فر

دانشگاه تهران