طراحی بهینه پارتویی کنترلر مد لغزشی مجزا برای سیستم تحریک ناقص الاکلنگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME23_213

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1403

چکیده مقاله:

کنترلر مد لغزشی مجزا۱ بر خلاف مد لغزشی سنتی ، قادر به کنترل سیستم های تحریک ناقص می باشد. در این مقاله طراحی بهینه پارتویی مد لغزشی مجزا بر پایه الگوریتم ژنتیک نرم افزار MATLAB به عنوان روشی برای کنترل سیستم های غیرخطی و تحریک ناقص معرفی می شود.به منظور بررسی قابلیت روش پیشنهادی ، رفتار کنترلی سیستم الاکلنگ ۲ مورد بررسی قرار می گیرد. پس از طراحی قانون کنترل و تعیین توابع هدف مناسب ، ضرایب موجود در قانون کنترل چنان تعیین می شوند که سیستم مذکور بهترین عملکرد را داشته باشند. شبیه سازی های رایانه ای نشان می دهد، راهکارهای پیشنهادی قادر به کنترل مطلوب سیستم دینامیکی غیر خطی و تحریک ناقص الاکلنگ بوده و می تواند در مدت زمان اندک حالت های سیستم را در نقطه تعادل به خوبی پایدار سازد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد جواد محمودآبادی

استادیار گروه مکانیک ، دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشکده فنی ، سیرجان، ایران

رحمت عابدزاده معافی

دانشجوی دکتری گروه مکانیک ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

محمدرضا مظهری ابدی

دانشجوی کارشناسی گروه مکانیک ، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی ،گیلان، ایران

برهان روستا ناوی

کارشناس ارشد گروه مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

فرزام بی نیاز

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ، دانشگاه گیلان، واحد پردیس ، گیلان، ایران