بررسی کاهش افت و افزایش راندمان پره توربین گاز با استفاده از تزریق هوا از لبه فرار آن
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISME23_199
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1403
چکیده مقاله:
این تحقیق میدان جریان اطراف یک ردیف پره توربین را شبیه سازی کرده و با تزریق هوا از لبه فرار آن، افت پره را بررسی می کند . شبیه سازی با استفاده از مدل هندسی پره بریت ۲۲ ان برای مدل سازی هندسی و نرم افزار فلوئنت جهت تحلیل سیال انجام شده و شبیه سازی جریان آشفتگی حاکم بر میدان جریان توسط مدل آشفتگی RNG.k-Ɛ صورت گرفته است و در پایان، نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است . بر اساس نتایج به دست آمده، تزریق هوا از لبه فرار پره توربین موجب کاهش افت جریان در لبه فرار آن، تضعیف شوک و حذف گردابه های بوجود آمده در آن شده است . مقایسه نتایج به دست آمده نشان می دهد که تزریق هوا به میزان ۳ درصد هوای کل ورودی به ردیف پره باعث کاهش افت به میزان ۷/۰ درصد در پره توربین شده است .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مصطفی محمودی
تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی هوافضا
جاماسب پیرکندی
تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی هوافضا
کامران خرم دل
تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، مجتمع دانشگاهی هوافضا