بررسی کاهش افت و افزایش راندمان پره توربین گاز با استفاده از تزریق هوا از لبه فرار آن

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME23_199

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1403

چکیده مقاله:

این تحقیق میدان جریان اطراف یک ردیف پره توربین را شبیه سازی کرده و با تزریق هوا از لبه فرار آن، افت پره را بررسی می کند . شبیه سازی با استفاده از مدل هندسی پره بریت ۲۲ ان برای مدل سازی هندسی و نرم افزار فلوئنت جهت تحلیل سیال انجام شده و شبیه سازی جریان آشفتگی حاکم بر میدان جریان توسط مدل آشفتگی RNG.k-Ɛ صورت گرفته است و در پایان، نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است . بر اساس نتایج به دست آمده، تزریق هوا از لبه فرار پره توربین موجب کاهش افت جریان در لبه فرار آن، تضعیف شوک و حذف گردابه های بوجود آمده در آن شده است . مقایسه نتایج به دست آمده نشان می دهد که تزریق هوا به میزان ۳ درصد هوای کل ورودی به ردیف پره باعث کاهش افت به میزان ۷/۰ درصد در پره توربین شده است .

کلیدواژه ها:

پره توربین ، لبه فرار ، تزریق هوا ، مدل های آشفتگی RNG.k-Ɛ و k-ω ، افت جریان

نویسندگان

مصطفی محمودی

تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی هوافضا

جاماسب پیرکندی

تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی هوافضا

کامران خرم دل

تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، مجتمع دانشگاهی هوافضا