مطالعه تجربی و تحلیل عددی ورتکسنشتی نوک در کسکید کمپرسور محوری
محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 983
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEROSPACE10_093
تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1390
چکیده مقاله:
در این مقاله، جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته در کسکید کمپرسورمحوری به دو روش مطالعه تجربی و تحلیل عددی بررسی شده است. تحلیل عددی به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ LES) صورت گرفته است. ورتکس نشتی نوک که به دلیل حضور فاصله بین لبه پره و دیواره کسکید ایجاد می گردد با استخراج ضرایب فشار در مقاطع متفاوت از پره و مقایسه آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نواحی با ضرایب فشار کمینه یا افت فشار بیشینه نشانگر حضور ناحیه چرخشی ورتکس نشتی نوک است که برای دو فاصله گپ نشتی نوک برابر با 1/5mm که معادل1% و 1/8% طول وتر پره است) مقایسه گشته اند
کلیدواژه ها:
کمپرسور محوری- کسکید خطی- شبیه سازی LESورتکس نشتی نوک
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :