تحلیل دینامیکی موتور سه استوانه با میلۀ متعادلکننده
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات موتور، دوره: 60، شماره: 60
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 331
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ENGIN-60-60_005
تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1399
چکیده مقاله:
طراحی موتورهای سه استوانه خطی با هدف کوچکسازی، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی صورت میگیرد. معایب این نوع موتورها، ارتعاش شدید ذاتی آنها است. هدف این پژوهش، متعادلسازی موتورهای سه استوانه خطی با میلۀ متعادلکننده است. بنابراین با تحلیل دینامیکی این نوع موتورها، منابع نامتعادل مشخص میشوند. نتایج تحلیل دینامیکی نشان داد، گشتاور لَختی ناشی از جرمهای رفت و برگشتی و دورانی موتورهای سه استوانه خطی نامتعادل است. سپس به متعادلسازی تحلیلی این نوع موتورها با میلۀ متعادلکننده پرداخته شد. نتایج متعادلسازی تحلیلی موجب استخراج یک معادله برای محاسبه مشخصات هندسی و جرمی و همچنین نحوۀ جانمایی میلۀ متعادلکننده در این نوع موتورها منجر شد. برای بررسی صحت عملکرد متعادلسازی انجام شده به روش تحلیلی، موتور سه استوانۀ پایه با میلۀ متعادلکننده آن در نرمافزار GT-Power شبیهسازی شد. نتایج شتاب نگهدارندهها بین مدل شبیهسازی شده با آزمون تجربی مقایسه شدند و تطابق مناسبی بین آنها برقرار بود. نتایج سطح ارتعاش موتور پایه با میلۀ متعادلکننده طراحی شده به روش تحلیلی با نتایج مدل صحهگذاری شده، مقایسه شد. نتایج نشان داد، متعادلسازی تحلیلی انجام شده، عملکرد مطلوب و مناسبی دارد. سپس به ارائه راهکار اصلاح میللنگ با استفاده از ضریب تعادل و امکان حذف میلۀ متعادلکننده جهت متعادلسازی موتورهای سه استوانه خطی پرداخته شد. برای پذیرش متعادلسازی به این روش نتایج سطح شتاب ریل صندلی راننده به عنوان معیار پذیرش در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد، متعادلسازی موتورهای سه استوانه خطی با افزایش ضریب تعادل میللنگ و حذف میلۀ متعادلکننده امکانپذیر است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رحمان اکبری
Shahid Beheshti University
سید محمد جعفری
Shahid Beheshti University
یعقوب عباس زاده
Iran Khodro Powertrain Company