کاربرد کنترل مدلغزشی در سیستم شین بینهایت تک ژنراتوری SMIB
محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,143
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEEE03_198
تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1390
چکیده مقاله:
دراین مقاله روشی دیگر از طراحی PSS برای یک تک ماشین متصل شده به باس بینهایت براساس تکنیک کنترل مد لغزشی ارائه شده است که نسبت به تغییرات نقطه کار سیستم روباست است بدین منظور یک محدوده برای تغییرات پارامترهای سیستم بدست آمده و پایدارساز به گونه ای طراحی می شود که دراین رنج وسیع عملکرد مناسب داشته باشد هدف کنترل افزایش پایداری و بهبود پاسخ دینامیکی سیستم تک ماشین متصل شده به باس بینهایت در شرایط مختلف کاری است دراین مقاله نتایج شبیه سازی PSS معمولی PSS براساس کنترل مدلغزشی و بدون PSS با هم مقایسه شدها ست نتایج شبیه سازی های انجام شده برروی مدل غیرخطی سیستم قدرت کارایی خوب کنترل کننده مد لغزشی را نشان میدهد .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اتابک کلابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مصطفی عیدیانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :